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一种用于生产切削液的反应釜

2021-03-07 20:44:29

一种用于生产切削液的反应釜

  技术领域

  本实用新型属于机械领域,涉及一种化工生产设备,特别是一种用于生产切削液的反应釜。

  背景技术

  切削液,是一种用在金属切削、磨加工过程中,用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体,起润滑、冷却、防锈和清洗作用的一类液体。切削液分为油基、半合成、全合成三大类。油基切削液具有良好的润滑性,但冷却性不好;全合成切削液具有良好的冷却性,但润滑性不好;半合成切削液兼具上述两款切削液的性能优点,但生产过程复杂,一般采用两个反应釜,一个生产油性,一个生产水性,最后再混合到一个反应釜生产,需要三个反应釜,占用的生产空间比较大。

  实用新型内容

  本实用新型的目的在于提供一种用于生产切削液的反应釜,所述的这种生产切削液的装置要解决现有技术中的生产过程复杂,而且质量控制不佳的技术问题。

  本实用新型提供了一种用于生产切削液的反应釜,包括一个双层罐体,所述的双层罐体由两个不锈钢隔板隔成三个反应腔,第一反应腔在双层罐体的上部,第二反应腔和第三反应腔在双层罐体的下部,所述的第二反应腔和第三反应腔并列设置;

  在所述的第一反应腔的上部设置有第一进料口、第二进料口、第七进料口,第一反应腔的下部设置有第一出料口,所述的第一进料口、第二进料口、第七进料口、第一出料口所述的第一反应腔连通,所述的第一反应腔中还设置有第一搅拌器;

  在所述的第一反应腔侧壁上还设置有一个旁通管,所述的旁通管所述的第一反应腔连通,所述的旁通管上设置有阀门和pH检测器;

  在所述的第二反应腔的上部设置有第五进料口、第六进料口,在所述的第二反应腔的下部设置有第三出料口,所述的第五进料口、第六进料口、第三出料口和所述的第二反应腔连通,所述的第二反应腔中还设置有第三搅拌器;

  在第三反应腔的上部设置有第三进料口、第四进料口,在所述的第三反应腔的下部设置有第二出料口,所述的第三进料口、第四进料口、第二出料口和所述的第三反应腔连通,所述的第三反应腔中还设置有第二搅拌器。

  进一步的,所述的反应腔和隔板材质均为304不锈钢,厚度8mm。

  进一步的,所述的第一反应腔的搅拌机上设置有两组搅拌棒,所述的第二反应腔和第三反应腔搅拌机上均设置有一组搅拌棒。

  进一步的,所述的旁通管材质为透明钢化玻璃,厚度为10mm。

  进一步的,所述的pH检测器为合肥卓尔公司生产的型号为AD18-1000A在线pH计,测量范围0.00~14.00,精度0.05。

  进一步的,所述的双层罐体的外层和内层结构由304不锈钢板构成,外层和内层之间的距离为10cm。

  本实用新型的工作过程是:首先将基础油通过加油口打入第二反应腔中,随后打开搅拌电机搅拌,随后将油性添加剂依次从添加剂加入口加入第二反应腔中;同时将自来水通过加水口打入第三反应腔中,随后打开搅拌电机搅拌,随后将水性添加剂依次从添加剂加入口加入第三反应腔中;之后将油剂和水剂打入上层第一反应腔,继续搅拌加入杀菌剂和消泡剂即可得到半合成切削液。

  另外,打开旁通管上的阀门可以目测切削液的透明程度,检测其pH值。

  本实用新型和已有技术相比,其技术效果是积极和明显的。本装置可方便快捷生产半合成切削液,节约生产成本和生产空间。此外切削液中最关键的一个指标是pH值,呈酸性的切削液容易滋生细菌,发臭变质;碱性太强的切削液对金属刀具的腐蚀性大,一般切削液的pH值控制在9-10之间,所以本装置配制了一个检测pH值的仪器。

  附图说明

  图1为本实用新型的用于生产切削液的反应釜的结构示意图。

  具体实施方式

  如图1所示:实用新型提供了一种用于生产切削液的反应釜,包括一个双层罐体5、第一搅拌器2、第二搅拌器13、第三搅拌器17,第一进料口1、第二进料口3、第三进料口11、第四进料口12、第五进料口18、第六进料口22、第七进料口23,一个旁通管8和第一出料口10、第二出料口14、第三出料口16。

  所述的双层罐体5由第一不锈钢隔板6分隔成上下两个腔体,然后再利用第二不锈钢隔板24将下腔体分隔成左右两个腔体,第一反应腔21在双层罐体5的上部,第二反应腔20和第三反应腔19在双层罐体5的下部;

  在所述的第一反应腔21的上部设置有第一进料口1、第二进料口3、第七进料口23,第一反应腔21的下部设置有第一出料口10,所述的第一进料口1、第二进料口3、第七进料口23、第一出料口10和所述的第一反应腔连通,所述的第一反应腔中还设置有第一搅拌器2;

  在所述的第一反应腔21的的侧壁上还设置有一个旁通管8,所述的旁通管8所述的第一反应腔21连通,所述的旁通管8上设置有阀门9和pH检测器7;

  在所述的第二反应腔20的上部设置有第五进料口18、第六进料口22,在所述的第二反应腔20的下部设置有第三出料口16,所述的第五进料口18、第六进料口22、第三出料口16和所述的第二反应腔20连通,所述的第二反应腔20中还设置有第三搅拌器17;

  在第三反应腔19的上部设置有第三进料口11、第四进料口12,在所述的第三反应腔19的下部设置有第二出料口14,所述的第三进料口11、第四进料口12、第二出料口14和所述的第三反应腔19连通,所述的第三反应腔19中还设置有第二搅拌器13;

  具体的,所述的第一进料口1为油剂进口、第二进料口3为水剂进口、第七进料口23为添加剂进口;

  具体的,所述的第五进料口18、第六进料口22为油剂进口,第三进料口11、第四进料口12为水剂进口;出料口16为油剂出口,出料口14为水剂出口。

  进一步的,所述的反应腔和隔板的材质均为304不锈钢,厚度8mm。

  进一步的,所述的三个搅拌机2、13、17,其中上层的第一搅拌机2上设置有两组搅拌棒4,下层第二搅拌机13、第三搅拌机17上设置有一组搅拌棒15。

  进一步的,所述的旁通管8材质为透明钢化玻璃,厚度为10mm。

  进一步的,所述的pH检测器7为合肥卓尔公司生产的型号为AD18-1000A在线pH计,测量范围0.00~14.00,精度0.05。

  进一步的,所述的双层罐体5的外层和内层结构由不锈钢板构成,外层和内层之间的距离为10cm。

  本实例步骤包括如下:

  本半合成切削液由环烷基础油、硫化脂肪、妥尔油、石油磺酸钠、span80、水、一乙醇胺、二乙醇胺、硼酸、正辛酸、氢氧化钾、杀菌剂MBM和消泡剂组成,所述的环烷基油在切削液中的重量百分比为42%,所述的硫化脂肪在切削液中的重量百分比为8%,所述的妥尔油在切削液中的重量百分比为10%,所述的石油磺酸钠在切削液中的重量百分比为6.5%,所述的span80在切削液中的重量百分比为7%,所述的水在切削液中的重量百分比为16.3%,所述的一乙醇胺在切削液中的重量百分比为2%,所述的二乙醇胺在切削液中的重量百分比为2%,所述的硼酸在切削液中的重量百分比为2%,所述的正辛酸在切削液中的重量百分比为1.5%,所述的氢氧化钾在切削液中的重量百分比为1%,所述的杀菌剂MBM在切削液中的重量百分比为1.5%,所述的消泡剂在切削液中的重量百分比为0.2%。

  1)油基部分生产

  将加热蒸汽输送入双层反应腔夹层,首先将2.1吨环烷基础油通过加油口18打入反应腔20中,随后打开搅拌电机17搅拌,随后将0.4吨硫化脂肪、0.5吨妥尔油、0.325吨石油磺酸钠、0.35吨span80依次从添加剂加入口22加入反应腔20中,搅拌速率60r/min,搅拌半个小时,控制反应温度60℃左右。

  2)水基部分生产

  同时将0.815吨自来水通过加水口12打入反应腔19中,随后打开搅拌电机13搅拌,随后将0.1吨一乙醇胺、0.1吨二乙醇胺、0.1吨硼酸、0.075吨正辛酸、0.05吨氢氧化钾依次从添加剂加入口11加入反应腔19中,搅拌速率60r/min,搅拌半个小时,控制反应温度60℃左右。

  3)切削液的生产

  将油基部分从出油口16通过增压泵,从加油口1打入反应腔21,同时水基部分从出油口14通过增压泵,从加油口3打入反应腔21,混合搅拌半个小时,搅拌速率50r/min,之后从添加剂加入口23加入0.075吨杀菌剂MBM和0.01吨消泡剂,搅拌20min,即可生产得到切削液。

  4)切削液的检测

  打开旁通管8上的阀门9,目测其透明度;利用pH检测器7检测切削液pH值,在9-10之间为合格样品,即可从出料口10输出灌装。

  经过本装置后,本实用新型和已有技术相比,其技术效果是积极和明显的。本装置可方便快捷生产半合成切削液,节约生产成本和生产空间。

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