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高铝钢板坯连铸方法

2021-02-21 22:08:38

高铝钢板坯连铸方法

  技术领域

  本发明属于钢铁冶炼及连铸的技术领域,具体涉及一种高铝钢板坯连铸方法。

  背景技术

  高铝钢(Al含量0.5%左右),高铝钢板坯的生产流程一般为转炉-精炼-连铸。转炉生产标准中,停吹游离氧目标750ppm,上限1000ppm,实际控制情况波动较大,最高达到1129ppm,这样会导致初始Al2O3夹杂物的生成较多,而现有高铝钢板坯生产工艺未对钢水中Al2O3含量做专门管控。在连铸过程中,钢水中的Al和结晶器保护渣中的SiO2反应剧烈,同时高铝钢中Al2O3含量本身较高,Al2O3夹杂上浮至保护渣中。两个因素同时作用,导致保护渣中的SiO2含量减少,Al2O3含量上升,保护渣变性严重,导致结晶器热电偶曲线波动很大,当两条热电偶曲线交叉时会激活红牌报警。此外,保护渣的变性导致弯月面冷却不均匀,板坯极易出现较深的纵裂纹,并且裂纹覆盖全板面。

  上述论述内容目的在于向读者介绍可能与下面将被描述和/或主张的本发明的各个方面相关的技术的各个方面,相信该论述内容有助于为读者提供背景信息,以有利于更好地理解本发明的各个方面,因此,应了解是以这个角度来阅读这些论述,而不是承认现有技术。

  发明内容

  为解决上述技术问题,本发明提出一种高铝钢板坯连铸方法。

  本发明的目的通过以下技术方案实现:提供一种高铝钢板坯连铸方法,包括下述步骤:

  S1、初炼,使用转炉进行初炼,转炉停吹游离氧目标500ppm,上限600ppm;

  S2、精炼,对初炼后的钢水进行精炼;

  S3、连铸,将精炼后的钢水注入中间包并将钢水从中间包浇注到结晶器中,进行连铸,得到连铸板坯,其中结晶器中保护渣的化学元素质量百分配比为:SiO2:25%~35%、Al2O3:0.5%~1.5%、CaO:35%~45%、MgO:0.6%~1.2%、Na2O:4%~7%、F—:7%~14%、Li2O:1.5%~2.5%、F.C:1.8%~2.8%、T.C:3%~5%、H2O≤0.5%,所述保护渣的碱度为1.1~1.4、熔化温度区间为1100℃~1180℃,粘度为0.08Pa.s~0.15Pa.s。

  作为进一步的改进,所述保护渣的化学元素质量百分配比为:SiO2:32.55%、Al2O3:0.98%、CaO:40.86%、MgO:0.78%、Na2O:5.71%、F—:10.50%、Li2O:1.92%、F.C:2.2%、T.C:4.3%、H2O:0.2%

  作为进一步的改进,所述保护渣的碱度为1.25、熔点为1171℃,粘度为0.12Pa.s。

  本发明提供的高铝钢板坯连铸方法,包括下述步骤:S1、初炼,使用转炉进行初炼,转炉停吹游离氧目标500ppm,上限600ppm;S2、精炼,对初炼后的钢水进行精炼;S3、连铸,将精炼后的钢水注入中间包并将钢水从中间包浇注到结晶器中,进行连铸,得到连铸板坯,其中结晶器中保护渣的化学元素质量百分配比为:SiO2:25%~35%、Al2O3:0.5%~1.5%、CaO:35%~45%、MgO:0.6%~1.2%、Na2O:4%~7%、F—:7%~14%、Li2O:1.5%~2.5%、F.C:1.8%~2.8%、T.C:3%~5%、H2O≤0.5%,所述保护渣的碱度为1.1~1.4、熔化温度区间为1100℃~1180℃,粘度为0.08Pa.s~0.15Pa.s。本发明通过对转炉停吹游离氧的降低,减少了初始Al2O3夹杂物的生成;保护渣中SiO2含量降低一定程度上抑制了铝硅反应。两个因素共同作用减轻了浇注过程中保护渣中Al2O3的增加,保护渣变性程度减轻,浇注稳定性提高,消除红牌。通过抑制保护渣变性以及碱度的提高,弯月面冷却的均匀性得到改善,板坯纵裂发生率降低,板坯纵裂减少且深度减轻。本发明可消除高铝钢连铸过程的红牌,稳定浇注过程,提高连铸收得率,减少报废,并且可减轻板坯纵裂,减少人工清理的劳动强度和成本。

  具体实施方式

  为了使本领域的技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面对本发明作进一步详细的描述,需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

  本发明实施例提供一种高铝钢板坯连铸方法,包括下述步骤:

  S1、初炼,使用转炉进行初炼,初炼得到的钢水出钢到钢包中。初炼时转炉停吹游离氧目标500ppm,上限600ppm;针对现有转炉停吹游离氧波动大的情况,重新制定制造标准,停吹游离氧目标500ppm,上限600ppm,较之前有大幅降低,从源头上减少Al2O3的生成,提高钢水纯净度。

  S2、精炼,对初炼后的钢水进行精炼,精炼过程中进行喂铝和合金微调,将钢水各成分调整至钢种成分中限;

  S3、连铸,将精炼后的钢水注入中间包并将钢水从中间包浇注到结晶器中,进行连铸,得到连铸板坯。为促进弯月面缓冷、减轻板坯纵裂和抑制铝硅反应,对结晶器使用的保护渣进行改进,一是提高碱度,二是降低SiO2含量,保护渣的具体配方和理化指标如下:

  

  

  本发明结晶器所使用的保护渣的碱度由现有的0.9~1.2提高到1.1~1.4,促进了弯月面的缓冷,减轻了板坯纵裂;保护渣降低了SiO2含量,一定程度上抑制了铝硅反应。

  本发明实施例提供的高铝钢板坯连铸方法,通过对转炉停吹游离氧的降低,减少了初始Al2O3夹杂物的生成;保护渣中SiO2含量降低一定程度上抑制了铝硅反应。两个因素共同作用减轻了浇注过程中保护渣中Al2O3的增加,保护渣变性程度减轻,浇注稳定性提高,消除红牌。通过抑制保护渣变性以及碱度的提高,弯月面冷却的均匀性得到改善,板坯纵裂发生率降低,板坯纵裂减少且深度减轻。本发明可消除高铝钢连铸过程的红牌,稳定浇注过程,提高连铸收得率,减少报废,并且可减轻板坯纵裂,减少人工清理的劳动强度和成本。

  本发明生产实施例中,初炼时转炉停吹游离氧目标500ppm,上限600ppm,所述保护渣的化学元素质量百分配比为:SiO2:32.55%、Al2O3:0.98%、CaO:40.86%、MgO:0.78%、Na2O:5.71%、F—:10.50%、Li2O:1.92%、F.C:2.2%、T.C:4.3%、H2O:0.2%。所述保护渣的碱度为1.25、熔点为1171℃,粘度为0.12Pa.s。与改进前现有生产实例对比如下:

  改进前生产实施例:浇注中红牌高发,平均每炉至少报牌2次,报牌时急降速至0.1m/min,液面波动大。红牌发生后板坯由于急降速出现双浇线,双浇线必须切除600mm,造成极大浪费,在连续发生红牌时,甚至没有完整的板坯可用;板坯表面纵裂多且深,通常覆盖全板面。

  本发明生产实施例:无红牌发生,液面、塞棒位置、拉速稳定;板坯表面纵裂明显减少,纵裂深度明显变浅。

  宝钢湛江2019年6月开始实施本发明,截至8月底共生产15炉高铝钢,连铸浇注情况良好,未发生红牌报警。板坯纵裂发生率较之前降低明显;其中81828、83365两炉未发现纵裂。

  本发明不仅适用于高铝钢,也适用于其它高强钢。后续对所有高强钢的转炉停吹游离氧加严管控,钢水纯净度得到提高,对改善高强钢的板坯表面裂纹均起到一定效果。

  上面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是,本发明还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施,因此,不能理解为对本发明保护范围的限制。

  总之,本发明虽然列举了上述优选实施方式,但是应该说明,虽然本领域的技术人员可以进行各种变化和改型,除非这样的变化和改型偏离了本发明的范围,否则都应该包括在本发明的保护范围内。

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